SMT生产时发现RP排阻空焊 现象,不良数20pcs,不良率20/760=2.63%4/6晚班D5线生产A产品发现排阻偏移&空焊18pcs,不良率18/800=2.25%,(3月份排阻偏移&空焊累计发现110pcs)
一、可能原因分析:
1、检查贴装坐标正确:
2、此件料号013-705000-000,在CM402-3 318L贴装,检查机台设置part正确;
3、Teach吸料位置,但发现进料时会把吸料位置拉偏移,检查feeder 正常;
4、检查来料状况,零件料槽过大,零件在料槽中晃动过大,导致进料时把零件拉偏移;
5、检查零件part,
1)零件本体宽度为1.00±0.10mm.2)料带料槽宽度规格为1.20±0.10mm.3)松下设备工程师建议值为料槽不超过零件.4)本体部分小于20%,即小于1.20mm.
6、用三次元机台量测零件料槽宽度,均偏上限,虽未超过零件厂商自己提供的spec,但已超过松下设备厂商的建议值(1.20mm).
二、改善对策
1、Action
1)建议零件厂商修改出厂规格,需发料槽宽度小于1.20mm的物料给我们;2)同时调整贴片机feeder进料速度,由高速改为中速,并在生产时每隔30分钟检查此料吸料位置;
2、Result
最近四笔工单排阻偏移现象仍有发生,不良比例有所减少(DR=3/2100=0.1%),但排阻空焊现象仍有发生;
三、进一步分析
1. 检查NG现象发现,不良位置机种在中间pin, NG处pad上锡膏量很少,明显为下锡不良;初步分析可能与DEK参数设置,锡膏粘度,DEK擦拭机构状况,钢板开孔方式有关;
2. 钢网设计Study与改善
1) PCB Pad Layout 分析:2NC 排阻为0.5mm picth 8pin 排阻 ,中间pad设计:L为18mil,A=B=8mil,D=12mil
2)钢板厂商参考厂内规范开口设计, 钢板厚度为0.13mm=5.1mil, 中间pad设计L1为18mil不变,D1=8.6mil,
3)经过计算中间pad, 宽厚比=8.6mi/5.1mil=1.68 大于1.5是符合规范,
面积比=18mil*8.6mil / {2*(18mil+8.6Mil)*5.1Mil} = 154.8/ 271.32= 0.570 小于 0.66 下锡难度较大
4)参考其他产品相似零件设计:
5)钢网开孔优化
6)优化后生产改善效果
备注:生产2000片无不良;
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